26. Otomatik Kontrol Ulusal Konferansı, Samsun, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2025, ss.218-225, (Tam Metin Bildiri)
Bu çalışmada, kayan kipli kontrol (Sliding Mode
Control – SMC) yönteminin ardışık döngülü (cascade) kontrol yapısına
uygulanabilirliği incelenmiş ve performansı değerlendirilmiştir. Ardışık
döngülü oransal-integral-türevsel (PID), tek döngülü PID ve SMC tabanlı kontrol
yapılarının performansları karşılaştırılmış ve SMC yönteminin PID tabanlı
kontrolcülere potansiyel bir alternatif olup olmadığı analiz edilmiştir. SMC
yönteminde görülen salınımlar (chattering), sınır tabakası (boundary layer)
yaklaşımı kapsamında işaret (sign) fonksiyonu yerine tanh fonksiyonunun kullanılması ile
azaltılmış ve sistem çıkışında daha düşük salınım ile bozuculara karşı daha
dayanıklı bir tepki elde edilmiştir. Doğru Akım (DC) motor sistemi deneysel
olarak modellenmiş ve önerilen kontrol yapısı MATLAB/Simulink ve gerçek zamanlı
uygulama paketleri (real-time application toolboxes) kullanılarak hem
simülasyon hem de laboratuvar deneyleriyle test edilmiştir. Elde edilen gerçek
sistem verileri ve performans ölçütleri karşılaştırılarak kontrol yöntemlerinin
başarımı analiz edilmiştir. Sonuçlar, ardışık döngülü kayan kipli kontrol
yapısının hızlı tepki süresi, düşük salınım ve bozucu bastırma performansı
açısından etkili olduğunu ve PID tabanlı kontrol yöntemlerine güçlü bir
alternatif olabileceğini göstermektedir
In this study, the
applicability of the Sliding Mode Control (SMC) method to a cascade control
structure was investigated and its performance was evaluated. The performances
of cascade Proportional–Integral–Derivative (PID), single-loop PID, and
SMC-based control structures were compared, and the potential of the SMC method
as an alternative to PID - based controllers was analyzed. The oscillations
(chattering) observed in the SMC method were reduced by using the hyperbolic
tangent (tanh) function instead of the sign function within the framework of
the boundary layer approach, resulting in a system output with lower
oscillations and more robust response against disturbances. A Direct Current
(DC) motor system was experimentally modeled, and the proposed control
structure was tested through both simulations and laboratory experiments using
MATLAB/Simulink and real-time application toolboxes. The obtained real system
data and performance metrics were compared to analyze the effectiveness of the
control methods. The results demonstrate that the cascade sliding mode control
structure is effective in terms of fast response time, low oscillation, and
disturbance rejection performance, and can be considered a strong alternative
to PID - based control methods.